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王建业看向冯猛:“冯哥,那咱们接下来是先做蜡膜试验,还是帮他们研究半自动研磨机?”
毕竟他和冯猛之间,后者才是主导,这事儿还得由对方拿主意。
冯猛稍加思索:“先做试验,这试验大概需要一两天时间,期间空闲时间也不少,等有空了再帮他们指点指点就行。”
姜师傅一听,顿时喜笑颜开,连忙道:“那就先谢谢冯技术员和王技术员了!你们可帮了大忙了。”
冯猛木讷的点点头,没有太多的反应。
王建业礼貌地与姜师傅客套几句,就随着冯猛来到车间一处空地。
冯猛拿出蜡膜工艺实验书,有条不紊地吩咐道:“按照1:1.2的比例,称量石蜡与硬脂酸,重复三次。”
每批次实验之所以要做三份,是因为每批次都需同步制作三组试样,之后取中间值作为有效数据。
王建业照做。
随后,冯猛进一步指示:“你将这三份混合料同时进行水浴加热,把温度控制在85-90℃,直至完全熔化。
这个过程中,你一定要紧紧盯着温度表,千万不能让温度超过95度,否则材料会分解的。”
于是王建业依照指示,先使用80目铜网对熔化后的材料进行过滤,静置去除杂质。
接着将熔融蜡液,转移至温度约六十五度的保温缸中,利用双轴搅拌机搅拌15-20分钟,直至蜡液变成糊状且无颗粒状物质。
随后,用煤气灯均匀烘烤模具,将其预热至45-50℃,在0.2-0.4MPa的压力下,使用手动射蜡枪进行注蜡,同时用机械式计时器控制保压2分钟,之后冷却30分钟,再进行脱模。
冯猛叮嘱道:“记住现在的时刻,静置24小时让蜡模消除应力,之后就可以进行测试了。”
“好的,冯哥。”王建业看一眼钟表,在实验记录本上写下了当前时刻。
冯猛检查一遍实验记录本,确认记录无误后,又接着说:“接下来,咱们按照 1:1.5的比例重复进行试验,明天做对比分析。这次我在旁边看着,你一个人动手操作。”
王建业一线工作几十年,经验丰富,对他而言,这样的小实验简直是张飞吃豆芽,小菜一碟。
实际上,他早就清楚合适的配比,只是需要通过实验来验证。
此时,他看到蜡膜工艺实验书中没有7:3的比例,便找了个恰当的时机,委婉地提议道:“冯哥,我能不能再增加一个实验方案?”
鉴于王建业此前在技术讨论中的出色表现,让冯猛对他的建议产生了兴趣:“你打算怎么配比?”
王建业略作沉吟,缓缓说道:“要不试试让石蜡和硬脂酸的配比为7:3?
我就是突然有了这个想法。要是冯哥你觉得这样做会浪费材料,那就算了。”
冯猛思索了片刻:“目前材料还有剩余,那就增加一次7:3的实验吧。
不过,你也别对这个比例抱有太大的期望。
你要知道,硬脂酸能够减少收缩率,提升蜡模表面的光洁度,还能改善脱模性,硬脂酸的比例每增加5%,蜡模收缩率大概能降低0.2%-0.3%。
而石蜡主要是提供基础的流动性,降低蜡料的粘度,方便注蜡成型。
通常情况下,都是石蜡的比例多一些,硬脂酸的比例少一些。
要是反过来,效果可能不太理想,你得提前做好心理准备。”
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